柴油发电机组故障分析---柴油机经大修后(hòu)起动困难
故障分析:
柴(chái)油发电机组起动时,曲轴时(shí)转时不转或转动很缓慢,均会使(shǐ)柴油机不能着火燃烧,不(bú)能进入到运转状态。造成这种故(gù)障的原因一(yī)般是柴油机的起动阻力太大或起动扭矩太小。如果(guǒ)盘动柴油机飞轮时感觉阻(zǔ)力(lì)正常,故障可能是由于起动机运转无力或起动扭矩太小而造成(chéng)的。如果经过盘动柴油机飞轮感觉转动阻力不正常,故障可能(néng)是由于柴油机装配(pèi)力矩不当所造成的。
故障原(yuán)因:
1、柴油机(jī)装配后,气门间(jiān)隙调整不正(zhèng)确。
2、柴油机蓄电池电量不足,致使起动机发不出原有的功(gōng)率。
3、起动(dòng)机本身老化或碳刷与铜轴接触不良,造(zào)成起动机(jī)功率下降。
4、维修人员在装配连杆螺栓时用(yòng)力过大,造成轴瓦与轴颈间(jiān)隙过小,致使柴(chái)油机在起动时(shí)摩擦阻(zǔ)力增大。
5、电磁开关触点和接(jiē)触铜盘接触不良。
6、起动机换向器接触不(bú)良。
故(gù)障排除方法:
1、重新检查柴油机(jī)的气门间隙,没(méi)有发现(xiàn)气门间隙有异常。
2、更换电量充足的蓄电池后,发现柴油机曲轴转动(dòng),但不(bú)能达到起动转速。
3、更换同一型号的起动机后,重(chóng)新起动柴(chái)油机,发现同所配起动机功率一(yī)样,还是达不到柴油机所规定的起动转(zhuǎn)速。
4、拆下机体侧盖板,对连杆螺栓进行检查(chá)。在拆卸过程中发现拆卸力矩为(wéi)320N.m,这说明装配连杆螺栓时用力过大,没有按柴油机规定的(de)拆卸(xiè)力矩270N.m进行装(zhuāng)配(pèi)。重(chóng)新按规定的力矩装(zhuāng)配连杆螺栓后,起动柴油机,上述故障即(jí)被排除。
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